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酒泉钢铁(集团)有限责任公司
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崔腾忠:一个人强不算强,团队强才是真的强
发布时间:2025-12-22 15:37:23 来源:酒泉钢铁(集团)有限责任公司

12月的嘉峪关寒风凛凛,东兴铝业公司电解三作业区厂房内,却依然热浪蒸腾。900多摄氏度的电解槽前,铝电解生产班班长崔腾忠裹着厚重的防护服,俯身观察铝液流动情况,手中的钢钎轻轻探查炉帮,指尖清晰感受到高温透过手套传来的灼烫——这样的动作,崔腾忠重复了13年。

 

从23岁初入车间的“青涩学徒”,到如今手握国家发明专利、带领班组年创效超千万元的“岗位尖兵”,崔腾忠早已把青春和匠心熔进了滚烫的铝液里。今年,崔腾忠荣获甘肃省劳动模范称号。

 

 
热浪里的“退缩”与“扎根”

 

2012年,崔腾忠怀揣着对职业的憧憬入职东兴铝业公司。可当师傅第一次带他走进槽间道时,扑面而来的热浪瞬间击碎了他的期待,身上的工作服没几分钟就被汗水浸透,连呼吸都带着灼热感。

 

“当时真想打退堂鼓。”回忆起那段日子,崔腾忠笑着说。师傅看穿了他的心思,把他带到休息室,说起多年前240kA电解槽热换攻坚时的场景:一群工人穿着厚重的劳保服,在槽旁连续奋战几十个小时,脸上满是灰尘却笑得灿烂。“我们当时没有现在这么好的技术和设备,照样啃下了硬骨头。”师傅拍着他的肩膀,眼神里有对过往的感慨,更有对后辈的期许,“你们赶上了好时代,沉下心学,肯定能有出息!”这句话像一粒种子,在崔腾忠心底扎了根。

 

尽管有心上进,但作为土族小伙,他还是担心因乡音重沟通不畅,拖班组后腿。可从班长到同事,没人把他当“外人”:换极时有人会主动搭把手,老师傅还会蹲在槽旁给他讲解操作步骤;吃饭时大家特意喊上他,聊家乡事、讲生产技巧。“那种感觉,就像到了家。”这份温暖让他放下顾虑,一头扎进电解槽的世界。

 

 

为了吃透电解槽生产的核心技术,他在电解槽旁一待就是40多天,师傅教的操作技巧、自己观察到的槽况变化、书上学到的理论知识,密密麻麻记了满满一本子。“那时候就想着,别人能学会的,我也一定能。”凭着这股韧劲,入厂第二年,他就发现“改进电解槽打壳气缸棒头结构”能降低闪烁效应系数,提出的“新型合金锥形棒头”建议在全公司推广,他也成功被推选为电解组长。

在“毫厘之间”啃下“硬骨头”

 

“多产铝,产好铝,更要产精铝。”电解铝行业的这句话,崔腾忠铭记了13年,也践行了13年。在他眼里,电解槽就像有脾气的孩子,电压的微小波动、温度的细微变化,都可能影响全局,而要摸清它的“脾气”,就得在“毫厘之间”下苦功。

 

2015年,东兴铝业公司大型铝电解槽面临炉膛管理难的问题,炉膛不规整、炉底有沉淀,直接影响电解槽的稳定性和电流效率。崔腾忠反复翻查自己平日里记的操作笔记,每天待在电解厂房不断对数据进行记录、核对、校正。

 

每次更换阳极,都是他“问诊”炉膛的最佳窗口期。他仔细测量炉帮厚度、伸腿长度,连炉底的细微沉淀都不放过。为了验证效果,他反复调整工艺参数,每一次调整都要盯着电流曲线看上好几个小时。崔腾忠说:“差一点都不行,这关系到电解槽的安全,也关系到产品的质量。”

 

功夫不负有心人。经过一段时间的摸索,他总结提炼出《整台电解槽的炉膛内形数据模型》,不仅让电解槽炉膛规整、炉底洁净,还保障了安全平稳运行。这套操作法一直沿用至今,每年能为企业创造经济效益7600万元以上。

 

2018年,面对32台“超龄服役”的电解槽,身为党员的崔腾忠主动请缨,带队攻坚“延长老龄槽寿命”这一“卡脖子”难题。老龄槽就像年老体弱的病人,侧部炉帮极易破损,稍有不慎就可能引发漏槽事故。崔腾忠带领团队查阅资料,深入现场分析研究,并向同行业企业取经,最终提出“铝电解槽侧部炉帮修复技术”。技术实施后,老龄槽寿命延长100天以上,年创效400余万元,2024年,该技术还成功申报了国家发明专利。

 

为进一步降低铝液均铁含量,去年以来,崔腾忠又带领技术团队从生产操作、阳极状态、设备运行等环节逐项排查,全面梳理制约铝液质量的因素。135天里,他每天盯着铝液成分检测报告,哪个环节出了问题,就第一时间调整。最终,班组Al99.70原铝合格率连续10个月保持100%,Al99.85原铝合格率达99.75%,为该公司“产精铝”打下了坚实基础。

从守好槽到创效益

 

在崔腾忠的字典里,“坚守”不是“墨守成规”,而是在熟悉的领域不断探索新可能。这些年,他始终带着“问题意识”工作,电解槽的每一个“小毛病”,在他眼里都是创新的突破口。

 

面对电解槽电流频率信号采集不准确、电流通讯信号不稳定的问题,崔腾忠带领电解槽优化攻坚小组每天泡在现场,对照图纸分析线路,多次走访同行业请教,最终确定《500kA铝电解系列电流频率信号及通讯系统改造方案》。2024年,该方案在全公司3个电解系列推广后,效果立竿见影,全年累计创效300万元。

 

 

让崔腾忠自豪的,还有参与电解槽余热回收利用项目的经历。此前,行业内一直面临“余热回收与电解槽安全运行难兼顾”的问题,崔腾忠主动申请加入技术攻关小组。他和团队反复试验,改进电解槽槽壁集热板布局,解决了热交换效率低、炉帮形成慢的难题。此外,通过优化油路布局、增加管路控制阀,让循环油保持高纯度、无杂质、无气体,热交换效率也提升了8.74%。这项突破在行业内首次实现了“安全高效生产”与“余热能源高效回收”的双赢。

 

除此之外,他参与的电解槽阴极全石墨化优化改造项目,提出的“持续跟进氟盐投量,匹配调整工艺技术条件”措施等都为企业创造了显著的效益。工作多年,崔腾忠提出或参与完成的大大小小创新项目不计其数,在创新这条道路上,他总觉得只有进行时,没有完成时。

让劳模精神薪火相传

 

 

“一个人强不算强,团队强才是真的强。”作为班长,崔腾忠不仅自己钻研技术,更把“传帮带”当成重要责任。针对班组职工技能差距大的问题,他结合实际,从换极、封极、看槽等岗位需求出发,提出“适应性”“阶梯式”培养模式:对于新职工,从基础操作教起,开展“每班一小讲”,现场分析操作方面的不足;针对有一定基础的职工,通过“师带徒”结对,手把手传授攻坚经验;针对骨干职工,鼓励参与技术创新,培养解决复杂问题的能力。

 

徒弟王生阳还记得,自己刚到班组时,总因换极后电解槽曲线波动大而焦虑。崔腾忠没有批评他,而是带着他守在电解槽旁,从“换极贴边”的力度到“多点打捞炭渣”的时机,一步步讲解。“师傅总说,‘慢慢来,每个细节都做到位,曲线自然就稳了’。”在崔腾忠的指导下,王生阳不仅很快掌握了换极技巧,还参与了班组的技术创新,如今已是班里的技术骨干。

 

 

 

“‘传帮带’不仅是教技能,更是传精神。”崔腾忠常给徒弟们讲自己刚入职时的经历,讲师傅的嘱托,讲电解铝行业的发展变迁,“我们赶上了好时代,只要肯沉下心,平凡岗位也能做出不平凡的事。”

 

这些年,崔腾忠累计带徒52名,其中1人荣获“甘肃省五一劳动奖章”、6人成为“甘肃省技术能手”、8人获评“甘肃省技术标兵”、3人被评为东兴铝业公司“先进生产者”,还有12名徒弟成长为公司或作业区的管理技术人员。

 

站在甘肃省劳动模范的领奖台上,崔腾忠手中的荣誉证书沉甸甸的。他鞭策自己:“荣誉不是终点,而是新的起点。”未来,他将在继续电解槽旁书写属于自己的奋斗故事,为企业高质量发展贡献更多力量。